某廠礦山車間一級(jí)破碎系統(tǒng)選用的1200×1500分段啟動(dòng)顎式破碎機(jī),配用1800×8000重型板式給料機(jī)。該套設(shè)備在安裝試車時(shí)即發(fā)現(xiàn)板式給料機(jī)送料鏈帶跑偏,經(jīng)調(diào)整未見(jiàn)效果。
板式給料機(jī)跑偏情況分析
由于跑偏,致使各節(jié)送料帶左側(cè)(由機(jī)尾前視)翹邊處與下料斗下端相碰(見(jiàn)圖1),造成干摩擦。投產(chǎn)后,磨損日趨嚴(yán)重。運(yùn)行不到一年,大部分送料帶翹邊已磨的殘缺不全,有的已經(jīng)磨斷。若不及時(shí)停機(jī)更換,將會(huì)造成送料鏈帶刮壞、拉垮的重大設(shè)備事故。
此外,若滿負(fù)荷開(kāi)快車時(shí),由于摩擦阻力太大而造成設(shè)備的過(guò)載運(yùn)行,導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)電流偏高,因此不得改變操作方法。這樣,長(zhǎng)期以來(lái),該設(shè)備一直低負(fù)荷中速運(yùn)行,從而影響了整個(gè)破碎系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
為此,我們對(duì)這臺(tái)設(shè)備進(jìn)行了革新改造,增設(shè)了調(diào)偏裝置,從而糾正了跑偏現(xiàn)象,消除了磨損,降低了電耗,結(jié)束了該設(shè)備長(zhǎng)期以來(lái)帶病運(yùn)行的歷史。
調(diào)偏的機(jī)理
根據(jù)板式機(jī)的構(gòu)造,能夠造成送料鏈帶跑偏的原因無(wú)非是由于機(jī)架不正、回轉(zhuǎn)體零件機(jī)械加工質(zhì)量不高,或者安裝精度不合要求等。綜合考慮以上逐條,同時(shí)考慮到以前調(diào)偏的經(jīng)驗(yàn),我們決定采取調(diào)整托輪軸線角度的方法來(lái)糾正以上缺陷。
1.縱梁2.加強(qiáng)板3.托輪支承板4.槽鋼橫梁5.托輪6.送料帶
該機(jī)共六個(gè)下托輪,分三組安裝在機(jī)架的下橫梁上,每組兩個(gè)托輪跨機(jī)架縱向軸線對(duì)稱分布,若將一組托輪微調(diào)一個(gè)角度β,運(yùn)行時(shí),托輪與送料帶接觸處的圓周速度V可分解為兩個(gè)速度,即和V(如圖2所示)。V:與送料帶的運(yùn)行速度在大小和方向上都是一致的,而V則是送料帶與托輪間的相對(duì)速度,也是送料帶運(yùn)行時(shí)沿橫向偏移的分速度。由于摩擦力的作用,送料帶被迫以V的速度向左側(cè)偏移,此偏移速度的大小與托輪軸線的傾斜角β有關(guān),由圖2可知,偏移速度V,與托輪的圓周速度V之間存在如下關(guān)系:
因B只能是銳角,故Sinβ為增函數(shù),因此,當(dāng)托輪圓周速度V不變時(shí),傾角β越大,偏移速度V也越大。當(dāng)通過(guò)調(diào)整得到的偏移速度V與設(shè)備本身造成的跑偏速度V達(dá)到平衡時(shí),設(shè)備的跑偏現(xiàn)象即被克服。
由此可知,適當(dāng)調(diào)整托輪軸線的傾斜角β,則可以消除該設(shè)備的跑偏現(xiàn)象。
可調(diào)托輪機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)
根據(jù)設(shè)備的具體情況,我們決定將靠近機(jī)尾的一組托輪改造成可調(diào)托輪紅。交根據(jù)設(shè)備的具體情況,我們決定將靠在原設(shè)計(jì)中,各托輪輪軸兩端的支承板是焊在兩根與機(jī)架縱梁垂直焊接的槽鋼橫梁上的,槽鋼兩端底面上各焊有一塊10mm厚的加強(qiáng)板,其底面與機(jī)架縱梁的下底面共面(如圖3)。
我們?nèi)岳迷瓩C(jī)構(gòu)的槽鋼橫梁及焊在上面的托輪機(jī)構(gòu),將槽鋼橫梁兩端分別在圖3所示的A-A、B-B處割斷,在其對(duì)稱中心處由底部焊上一塊中心帶有20通孔的10mm厚的鋼板,此孔即回轉(zhuǎn)中心銷軸孔。為加固構(gòu)架及固定方便,槽鋼兩端各焊一根1L90×9010的角鋼,其兩端各開(kāi)一個(gè)固定螺絲孔,這便制成一個(gè)完整的可調(diào)托輪組裝架。其結(jié)構(gòu)如圖4
將此可調(diào)托輪架焊在機(jī)架縱梁上的托架(圖3所示;件7)上。托架由兩根1L160X160×14角鋼焊制;結(jié)構(gòu)如圖5所示。圖中兩條平行的雙點(diǎn)劃線所示位置即機(jī)架縱梁底面位置,梯形雙點(diǎn)劃線為原機(jī)架上的加強(qiáng)板。此外,再在托架四角的適當(dāng)位置焊上四個(gè)調(diào)整用頂螺絲,至此改造的制作工作已全部完成。
安裝調(diào)試
把可調(diào)托輪架落座在托架下,兩回轉(zhuǎn)中心孔對(duì)正并穿上回轉(zhuǎn)銷軸;四個(gè)角的固定孔各穿入固定螺絲桿,帶上螺母;調(diào)整四角的頂絲,使可調(diào)托輪架偏轉(zhuǎn)至合適的角度,而后開(kāi)機(jī)試車,則送料鏈帶開(kāi)始按改造意圖偏移。反復(fù)調(diào)試,達(dá)到理想狀態(tài)后,將固定螺母擰緊。至此改造工作全部結(jié)束。
跑偏改進(jìn)效果分析
過(guò)去,一套價(jià)值兩萬(wàn)余元的送料鏈帶運(yùn)行一年則全部磨損報(bào)廢;由于帶病運(yùn)行的摩擦阻力導(dǎo)致每年多耗電2.16萬(wàn)KWh,同時(shí)還給電機(jī)及電器設(shè)備帶來(lái)很大危害;由于帶病運(yùn)行,不能滿負(fù)荷開(kāi)快車,使臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低,生產(chǎn)成本增加,并且由于經(jīng)常停機(jī)檢修而降低了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
通過(guò)改造,減少了機(jī)械配件損耗,降低了電耗,延長(zhǎng)了電機(jī)及電器設(shè)備的使用壽命,由此每年可為國(guó)家節(jié)約資金達(dá)4萬(wàn)元。由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率提高,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量增加,每年可多創(chuàng)產(chǎn)值3.6萬(wàn)元。